改造效果(1)两台小型空压机于2004年7月安装完成并一次试车成功,压缩空气并入14000m3/h空分设备的5400kW空压机。经过几个月运行考核,设备运行状态稳定,操作方便,自动化控制程度较高。14000m3/h空分设备精馏塔精馏潜力得到了挖掘,出氧量较之以前增加了800m3/h,满足了气化炉用氧要求,解决了甲醇生产中的瓶颈问题。以年运行时间180d计,甲醇产量增加4320t/a.
(2)开车成功后,还可以在14000m3/h空分设备3200kW空压机出现故障时为精馏塔提供一定的补充气量,能够与5400kW空压机配合,尽快稳定精馏工况,避免产生大的波动。
将5600kW空压机压缩空气并入14000m3/h空分设备,液氧产量增加了90m3,液氩增加了100m3,液体累计经济效益为16万元。(3)5600kW空压机并入14000m3/h空分设备运行,氧气的最低产量为15000m3/h,其中3/5的气量供甲醇系统,生产甲醇2520t,2/5的气量供合成氨系统,生产合成氨1800t,获经济效益100万元。
(2)压缩后空气经一总管并入14000m3h空分设备空冷塔中,由于该空气已被冷却到40,空冷塔的冷却负荷并没有增加太多,而进入精馏塔的空气量增加,精馏潜力得到最大程度的利用。
(3)压缩后空气经各级过滤器过滤,露点温度达到-40,含油量<0110-6,达到仪表空气的要求。为此,将此压缩空气配管进入仪表空气管网,以防止由于突发事故造成两套空分设备停车后仪表空气管网压力低、系统无法安全停车及开车的故障发生。
(5)将该压缩空气出口管配管至10000m3h空分设备精馏系统,可以补充部分空气量,增加调节手段。